在揚子江藥業(yè)集團前不久舉辦的“成品萬(wàn)箱零缺陷”勞動(dòng)競賽上,評委用“細微之處,大有可為”對南京海陵藥業(yè)固體制劑1號車(chē)間分享的烏爾曼包裝線(xiàn)改造經(jīng)驗,給予了這樣的點(diǎn)評。

 

2003年,南京海陵藥業(yè)固體制劑1號車(chē)間建成投產(chǎn),一條來(lái)自德國的先進(jìn)烏爾曼Uhl mann包裝線(xiàn)也在這里落戶(hù)。經(jīng)過(guò)17年的發(fā)展,該車(chē)間生產(chǎn)的藥品品種及產(chǎn)量不斷擴大,這條包裝線(xiàn)也成為車(chē)間乃至公司的一大功臣,承擔著(zhù)6個(gè)品種、10個(gè)規格的包裝任務(wù)。

 

“老功臣也有力不從心的時(shí)候?!惫腆w制劑1號車(chē)間主任助理郭安東說(shuō),隨著(zhù)設備使用年限的增長(cháng),再加上頻繁切換模具生產(chǎn),導致設備運行過(guò)程中陸續出現了一些不穩定現象,增加了人工復核的工作量和難度不說(shuō),還增加了有外觀(guān)質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品流入下一個(gè)工序的風(fēng)險。2019年10月,在郭安東的組織下,一個(gè)由車(chē)間主任、生產(chǎn)班長(cháng)和包裝線(xiàn)員工組成的攻關(guān)小組成立,他們的目標很明確:精準抓出有外觀(guān)缺陷的產(chǎn)品,并從源頭杜絕外觀(guān)缺陷。

 

在“三班兩運轉”的生產(chǎn)模式下,烏爾曼包裝線(xiàn)幾乎滿(mǎn)負荷運作。為了不影響供貨,郭安東帶領(lǐng)攻關(guān)小組堅持“以小見(jiàn)大”,找準問(wèn)題的關(guān)鍵點(diǎn),利用換批次、換模具的間隙進(jìn)行整改,不打亂原有的生產(chǎn)計劃。為了梳理出外觀(guān)質(zhì)量缺陷的類(lèi)型,他們匯總了近3年內出現的所有外觀(guān)問(wèn)題,分析了外觀(guān)缺陷產(chǎn)生的環(huán)節,并調取了最近3個(gè)月的生產(chǎn)記錄,結合設備運行流程最終鎖定了5個(gè)技術(shù)控制點(diǎn)。

 

為了提高效率,郭安東把設備管理處主任蔣付友拉進(jìn)了攻關(guān)小組。這個(gè)連微信頭像都是設備的老工程師,10年前就開(kāi)始與烏爾曼包裝線(xiàn)打交道,從設備工程師一路成長(cháng)為設備管理處主任,這次又回到了原來(lái)的戰線(xiàn)。

 

從2019年10月到今年5月,烏爾曼包裝線(xiàn)的改造像是一場(chǎng)持久戰,最讓大家驕傲的一次勝利,是在熱封工位后端增加了一個(gè)成像系統。這個(gè)看似不大的改變,在國內醫藥企業(yè)中可是前所未有。經(jīng)過(guò)熱封前成像檢測合格的產(chǎn)品,會(huì )因傳送帶震動(dòng)導致跳片,引起空泡罩風(fēng)險,在后端增加一個(gè)成像系統,可以對已熱封的產(chǎn)品進(jìn)行復檢。郭安東說(shuō):“前后兩個(gè)成像檢測,還可以對藥片進(jìn)行雙面檢測與剔除,進(jìn)一步降低了不合格品進(jìn)入外包工序的可能性,確保了產(chǎn)品質(zhì)量?!?/p>

 

設備是影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素之一,郭安東始終認為要及時(shí)關(guān)注設備的“小情緒”,小改造也能激活大效益。目前,他們正對雙成像系統動(dòng)態(tài)檢測申請專(zhuān)利,將它推廣至集團各個(gè)生產(chǎn)車(chē)間,也希望業(yè)界認可揚子江人對于產(chǎn)品品質(zhì)的不懈追求。

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