“這臺新改造的貼標機已經(jīng)用了一年多,幾乎杜絕了以往的外觀(guān)質(zhì)量缺陷?!睋P子江藥業(yè)集團凍干粉針劑2號車(chē)間主任李國學(xué)自豪地說(shuō)。很難想象,一直困擾車(chē)間的“老大難”貼標機,在歷時(shí)一年半的改造后煥然一新。


2009年,剛畢業(yè)的王飛在凍干粉針劑2號車(chē)間貼標崗位兼任操作工和設備機長(cháng)的工作?;貞浲?,王飛連連感嘆在貼標機上吃了不少“虧”。只有一臂長(cháng)的老式噴標機,不是今天這邊壞了,就是明天那邊停了,每天加班加點(diǎn)修理,但問(wèn)題還是不斷,王飛甚至連睡覺(jué)都放心不下。不徹底解決這個(gè)問(wèn)題,光瓶、光簽、缺字、褶皺等缺陷就會(huì )常常找上門(mén),每批次產(chǎn)品會(huì )出現近1‰的不合格品,車(chē)間除安排兩個(gè)人負責機器操作之外,還要專(zhuān)門(mén)安排兩個(gè)人檢查并處理剔廢產(chǎn)品。


“開(kāi)機兩小時(shí),后續收尾還要再花兩小時(shí)?!崩顕鴮W(xué)感慨道,“貼標機每運行一次,都要浪費很多人力、物力和時(shí)間?!敝败?chē)間每年都會(huì )組織對貼標機進(jìn)行技術(shù)改造,但一直沒(méi)有根治,前期甚至無(wú)法與包裝線(xiàn)聯(lián)機。一旦出故障,后道工序也會(huì )全部“癱瘓”,極大地影響生產(chǎn)效率。


如何杜絕產(chǎn)生貼標次品呢?以前的老路顯然走不通,必須改變!改變,要從跳出思維框架開(kāi)始。


2018年初,凍干粉針劑2號車(chē)間組建了一支10余人的團隊,他們跳出原有的“哪里壞了修哪里”的思維模式,從先觀(guān)察傳動(dòng)機構帶動(dòng)完成上料、打印、貼標、檢測、剔廢等動(dòng)作開(kāi)始,深入了解貼標機運行原理,再對每個(gè)環(huán)節逐一分析,最終確定了6個(gè)節點(diǎn),從主到次,一一著(zhù)手進(jìn)行改進(jìn)。


“飛哥,關(guān)于改造你有什么想法?”貼標現場(chǎng)是設備工程師們常年駐扎的“根據地”。


經(jīng)過(guò)多年鉆研,王飛已經(jīng)成為大家眼中全能的設備班長(cháng)“飛哥”。他擰眉思考了一番答道:“解決問(wèn)題要從源頭進(jìn)行‘斷根’處理,瓶簽次品的根就在噴印和滾貼環(huán)節?!边@10年,成長(cháng)的不僅有“飛哥”,還有科學(xué)技術(shù),全新的噴墨打印技術(shù)可視、耗時(shí)短并且運行穩定,能有效解決原先的打印機帶來(lái)的易磨損字、色帶復雜的“根”本問(wèn)題。


技術(shù)助力是重要的一部分,思維的火花才是改造貼標機的重中之重。


貼標環(huán)節由滾貼輪和分瓶機構組成,分別負責貼標和移動(dòng),但是由于機器性能限制,會(huì )出現標簽不密合、移動(dòng)不穩定等現象。如何密合瓶簽,如何移動(dòng)產(chǎn)品,如何保證垂直面……橫亙在面前的難題逐步被分解,在一次又一次的思維碰撞、實(shí)踐嘗試后,團隊成功開(kāi)發(fā)出多皮帶多滾輪獨有圓盤(pán)貼標裝置,讓每一個(gè)經(jīng)過(guò)的光瓶都能穿上完美的“外套”。


打通了改造思路,設備工程師們相繼用光纖傳感、拍照成像比對、高清攝像與熒光電眼雙把關(guān)的形式,將原先的老舊節點(diǎn)替換,完成了設備改造?!爸灰鹿Ψ?,想一點(diǎn),再多想一點(diǎn),機器完全可以變成你最靈活的伙伴?!蓖躏w總結道。


2019年6月,打上揚子江烙印的貼標機,在凍干粉針劑2號車(chē)間全新上線(xiàn),在一般生產(chǎn)區形成聯(lián)線(xiàn)生產(chǎn)。貼標機啟用以來(lái)一年多,未產(chǎn)生過(guò)一瓶貼標次品,真正落實(shí)了“杜絕”二字。該車(chē)間也在“成品萬(wàn)箱零缺陷”社會(huì )主義勞動(dòng)競賽中,憑借這一項目課題將唯一的金獎收入囊中。

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