力帆QC小組秉承著(zhù)一貫不畏挑戰的作風(fēng),決定在車(chē)間實(shí)現設備換人,100%取消中間產(chǎn)品——素片的人工轉運和人工上料。
經(jīng)過(guò)深入研究,他們發(fā)現實(shí)現素片的層間自動(dòng)化轉移和自動(dòng)上料存在著(zhù)較多改造難點(diǎn),自動(dòng)化轉移對于素片質(zhì)量保障的控制要求較高,目前行業(yè)內還未有100%實(shí)現素片自動(dòng)化轉移的方法。
經(jīng)過(guò)深入研究,他們發(fā)現實(shí)現素片的層間自動(dòng)化轉移和自動(dòng)上料存在著(zhù)較多改造難點(diǎn),自動(dòng)化轉移對于素片質(zhì)量保障的控制要求較高,目前行業(yè)內還未有100%實(shí)現素片自動(dòng)化轉移的方法。
其間,小組成員前往多家藥企進(jìn)行調研學(xué)習,查閱各種文獻借鑒先進(jìn)的技術(shù)理念,將其轉化成適應車(chē)間現狀的三種實(shí)施方案,通過(guò)多方考察,最終確定使用重力下料系統進(jìn)行素片的層間自動(dòng)化轉移。
為了保障下料系統匹配車(chē)間實(shí)際情況,小組成員與廠(chǎng)家工程師一同參與到系統的設計過(guò)程中,一有時(shí)間便主動(dòng)聯(lián)系工程師優(yōu)化設計理念,修改設計方案。系統安裝到位后,小組積極展開(kāi)了參數摸索,通過(guò)多次試驗的數據積累和總結,確認了系統運行的最佳參數設置。
這時(shí),一個(gè)意想不到的情況發(fā)生了,在試機進(jìn)行系統參數驗證時(shí)出現了素片破損的現象。為了找出試機失敗的原因,驗證專(zhuān)員帶著(zhù)設備機長(cháng),在下料間連續奮戰了14小時(shí),搬著(zhù)20公斤的素片爬了30多趟鋼梯,反復地試驗,一直奮戰到凌晨2點(diǎn),最終找出了問(wèn)題的癥結所在,并通過(guò)后續的設備技改,解決了問(wèn)題,保障了后續一系列確認工作的成功實(shí)施。
目前,重力下料系統已投入使用,車(chē)間徹底取消了人工經(jīng)鋼梯搬運物料,消除了生產(chǎn)過(guò)程中頻繁的人工上料操作,減輕了崗位人員的工作負擔。
成功不是偶然的,正是因為有這樣艱苦奮斗、不達目的不罷休的精神,力帆QC小組實(shí)現了技改。未來(lái),力帆QC小組還將繼續奮力揚帆,持續技改創(chuàng )新,為生產(chǎn)保質(zhì)增效。
http://zxb.ccn.com.cn/shtml/zgxfzb/20200708/154990.shtml
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