蘇黃止咳膠囊是揚子江藥業(yè)集團北京海燕藥業(yè)生產(chǎn)的疏風(fēng)宣肺、止咳利咽的中成藥,用于治療感冒后咳嗽、咳嗽反復發(fā)作及咳嗽變異型哮喘。近年來(lái),蘇黃止咳膠囊在市場(chǎng)上以年均9.4%的增長(cháng)率增長(cháng)。

為了滿(mǎn)足市場(chǎng)對蘇黃止咳膠囊的需求,北京海燕藥業(yè)購入了BHD-260全自動(dòng)裝盒機。但新設備在使用之初頻發(fā)故障,屢次造成停機,嚴重影響了生產(chǎn)效率。不斷增長(cháng)的供貨壓力要求自動(dòng)裝盒機盡快克服“水土不服”。此時(shí),北京海燕急先鋒QC小組再一次沖在了技術(shù)革新的最前方。
 
找出設備頻繁出故障的點(diǎn),是減少設備故障時(shí)長(cháng)進(jìn)而降低設備故障率的有效途徑。為完成目標,急先鋒QC小組成員決定采用頭腦風(fēng)暴法,從人、機、料、法、環(huán)5個(gè)方面對影響B(tài)HD-260全自動(dòng)裝盒機運行因素進(jìn)行分析,最終找到了11條末端因素。經(jīng)過(guò)現場(chǎng)確認,分析確定了4點(diǎn)要因:一是說(shuō)明書(shū)開(kāi)口過(guò)大;二是枕包袋卡槽開(kāi)口偏??;三是枕包袋偏長(cháng);四是真空吸力不足。
 
針對上述要因,急先鋒QC小組成員采用5W1H原則制定對策實(shí)施表。在不影響生產(chǎn)的情況下,他們加班加點(diǎn)對設備進(jìn)行改造。在攻關(guān)過(guò)程中,他們遇到了不少問(wèn)題,如在改變枕包袋卡槽形狀時(shí),雖然不斷優(yōu)化枕包袋開(kāi)槽形狀,但都未達到預期的效果,最終小組成員決定將枕包袋卡槽兩邊護條向內彎曲,改為向外彎曲且具有一定弧度,從而有效地避免了枕包袋的剮蹭與卡滯,由入盒保護造成的停機情況基本消除。
 
不斷嘗試,不斷創(chuàng )新,最終急先鋒QC小組將BHD-260全自動(dòng)裝盒機的設備故障率由原來(lái)的10.71%降低至5%以下,平均每批可減少停機時(shí)長(cháng)1.2小時(shí),為企業(yè)帶來(lái)了10多萬(wàn)元的經(jīng)濟效應。他們對說(shuō)明書(shū)機構加裝固定壓條、改變枕包袋卡槽形狀、封盒機構加裝入盒推桿這3項技術(shù)的改造也得到了廠(chǎng)家的認可,并收到了廠(chǎng)家送來(lái)的感謝信。


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