“又出現裝量超重了,這對車(chē)間的胃蘇顆粒灌裝生產(chǎn)效率影響很大呀!”裝量問(wèn)題猶如一塊大石盤(pán)桓在揚子江藥業(yè)集團江蘇制藥股份有限公司固體制劑2號車(chē)間每一位生產(chǎn)人員的心頭。“我們也‘QC’一次,解決裝量超重問(wèn)題吧。”2017年1月,由該車(chē)間9人組成的精益QC小組踏上了攻關(guān)之路,他們將攻關(guān)課題鎖定為“降低胃蘇顆粒裝量不合格品數量”。
 
經(jīng)過(guò)多日現場(chǎng)統計和分析,精益QC小組成員確定了胃蘇顆粒裝量不合格品數量,平均值為2907袋/批,經(jīng)目標可行性分析,他們將本次攻關(guān)目標設定為“不合格品數量低于200袋/批”。
 
為找出影響胃蘇顆粒裝量不合格的因素,精益QC小組成員召開(kāi)討論會(huì ),通過(guò)“頭腦風(fēng)暴法”、樹(shù)狀圖分析共找出12個(gè)可能造成胃蘇顆粒裝量不合格的末端因素,經(jīng)逐一分析和現場(chǎng)調查,最終確認的主要因素為:搖擺式顆粒機滾動(dòng)制粒方式不適用、搖擺式顆粒機篩網(wǎng)硬度低、顆粒干燥時(shí)間太長(cháng)以及攪拌、切碎時(shí)間短。
 
確定了主要原因,精益QC小組成員根據5W1H原則,對每條要因制定了相應對策。“搖擺式顆粒機產(chǎn)能低,每鍋制粒時(shí)間需1.1h;篩網(wǎng)難以安裝且破損頻率高,難以達到我們預期的效果,必須更換設備。”“濕法混合造粒機每鍋制粒時(shí)間僅0.5h,篩網(wǎng)安裝簡(jiǎn)單且不易破損。走變更流程,將搖擺式顆粒機更換為濕法混合造粒機。”每一個(gè)人都在積極思考解決辦法,智慧的火花在這里迸發(fā)。果然,在更換設備后,制粒過(guò)程中產(chǎn)生的細粉數量大大降低,由原來(lái)的每批102.1kg降至10.5kg。
 
針對“顆粒干燥時(shí)間長(cháng),顆粒易松散,細粉會(huì )增多”的問(wèn)題,精益QC小組成員對不同干燥時(shí)間段的顆粒水分進(jìn)行檢測、統計、分析,發(fā)現胃蘇顆粒在干燥30min后,顆粒水分可達到內控標準≤0.1%。車(chē)間迅速啟動(dòng)變更流程,將顆粒干燥時(shí)間由60min變更為30min后進(jìn)行水分檢測。小組成員分別對攪拌、切碎時(shí)間為10~50s、51~100s、101~150s三種不同范圍下制得的顆粒粒度(%)進(jìn)行對比分析,發(fā)現攪拌、切碎時(shí)間在51~100s范圍內制得的顆粒粒度值最?。?.8%),粒度大小分布最均勻。
 
經(jīng)過(guò)不懈努力,精益QC小組成功將胃蘇顆粒不合格品數量平均值控制在了156袋/批,達到了攻關(guān)目標。憑借這份無(wú)悔的付出,精益QC小組在第39次全國QC喜獲一等獎。


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