在揚子江藥業(yè)集團口服液2號生產(chǎn)車(chē)間,意大利進(jìn)口設備A35型全自動(dòng)燈檢機在投入使用后,車(chē)間產(chǎn)品得率比原來(lái)使用人工燈檢明顯降低,導致二次設備燈檢和人工復檢的次數增加,人力和水、電、氣等綜合生產(chǎn)成本上升。紅太陽(yáng)QC小組成員看在眼里,急在心上,很快將2016年小組的活動(dòng)課題定為《降低A35型全自動(dòng)燈檢機誤剔率》。

    在活動(dòng)課題確定后,按照計劃,紅太陽(yáng)QC小組成員對全自動(dòng)燈檢機使用情況進(jìn)行了調查,通過(guò)數據分析確定了此次QC活動(dòng)的目標:將A35型全自動(dòng)燈檢機的誤剔率降至2.7%。確定目標后,為找出影響A35型全自動(dòng)燈檢機產(chǎn)品得率的原因,小組成員召開(kāi)了降低A35型全自動(dòng)燈檢機誤剔率的專(zhuān)題會(huì )議,集思廣益,深入分析,從人員、機器、物料、方法和環(huán)境五個(gè)方面尋找原因。

    為了找出問(wèn)題的主要原因,小組成員通過(guò)現場(chǎng)調查和試驗的方式對可能因素進(jìn)行了逐一篩選分析,最終確認了主要因素。緊接著(zhù),小組成員依照5W1H(what、who、when、where、why和how)原則制定了對策。

    根據制定的對策,小組成員不斷試驗、技改和收集分析數據。

    值得一提的是,作為管理著(zhù)400多名員工的車(chē)間負責人,QC小組組長(cháng)、車(chē)間主任朱兆明每天都忙得像陀螺一般。在這樣高強度、高負荷的工作狀態(tài)下,為QC小組活動(dòng)能夠順利完成,他仍參與了整個(gè)QC活動(dòng),負責方案的制定和組織實(shí)施,并為小組成員解決問(wèn)題提供了許多思路和方法,常常在小組遇到難題時(shí)“打開(kāi)一扇窗”,還鼓勵小組成員不拋棄、不放棄,哪里跌倒哪里爬起來(lái)。

    紅太陽(yáng)QC小組成員的努力沒(méi)有白費,A35型全自動(dòng)燈檢機誤剔率終于從5.74%降到2.6%,超過(guò)預期?!督档虯35型全自動(dòng)燈檢機誤剔率》課題獲得2016年度全國醫藥行業(yè)優(yōu)秀質(zhì)量管理QC小組成果發(fā)表一等獎。

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