為按歐盟標準規范固體制劑的物料稱(chēng)量,縮短與全球先進(jìn)企業(yè)在稱(chēng)量方面的差距,2010年下半年,揚子江藥業(yè)集團固體制劑二號車(chē)間通過(guò)調研學(xué)習,提出對物料稱(chēng)重系統進(jìn)行開(kāi)發(fā)創(chuàng )新的目標任務(wù),成立了包括質(zhì)檢人員、設備機長(cháng)和信息管理員在內的8人星火質(zhì)量管理(QC)小組,迅速展開(kāi)了“半自動(dòng)稱(chēng)重系統”的技術(shù)攻關(guān)。
“半自動(dòng)稱(chēng)重系統”是優(yōu)于行業(yè)傳統人工復核、人工控制的稱(chēng)量方法。在深入調研的基礎上,QC小組結合我國新版藥品GMP和歐盟GMP對稱(chēng)量過(guò)程風(fēng)險控制的要求,組織對車(chē)間稱(chēng)量崗位操作過(guò)程實(shí)施風(fēng)險管理,并按照FMECA分析方法(故障模式、影響和危害性分析),對潛在的失效因素進(jìn)行綜合評估。小組成員通過(guò)梳理準操作規程(SOP),找出了物料復核、臺秤校驗、數據記錄等風(fēng)險控制因素;通過(guò)比較論證,分解車(chē)間實(shí)際的稱(chēng)量流程,細化了入庫、稱(chēng)重和復核的三級終端以及信息輸入打印、權限設置等關(guān)鍵項目。在稱(chēng)重設備廠(chǎng)家的協(xié)助下,QC小組加班加點(diǎn),連續突擊,在半個(gè)月內完成了控制程序的編寫(xiě),錄入了上萬(wàn)條初始信息。
在試行階段,QC小組發(fā)現“半自動(dòng)稱(chēng)重系統”穩定性不太高。為了得到全面可靠的數據,小組成員不嫌苦、不說(shuō)累,白天忙生產(chǎn),晚上搞攻關(guān),分批跟蹤記錄數據,每天都要在服務(wù)器旁站好幾個(gè)小時(shí),在三級終端上來(lái)回跑幾十趟。他們測試系統流程與實(shí)際執行是否產(chǎn)生沖突,測試打印內容與文件是否一致,對涉及功能進(jìn)行上萬(wàn)次的輸入和確認。同時(shí),他們還對關(guān)鍵參數組織開(kāi)展不同時(shí)間、不同人員、不同數值、不同物料、不同稱(chēng)重范圍的挑戰性試驗。經(jīng)過(guò)反復跟蹤試驗,QC小組收集到了大量可靠數據,再經(jīng)過(guò)不斷分析和修正“稱(chēng)重系統”程序中的系數,實(shí)現預去皮功能和批號顯示功能等,修訂稱(chēng)重操作規程,終于做到了物料稱(chēng)量操作流程的標準化和規范化。
稱(chēng)量系統信息化、數據化和流程化的實(shí)施,解決了脫包過(guò)程中因貼錯標簽或者物料標簽掉落而導致的投料錯誤,消除了在稱(chēng)量過(guò)程因批次轉換和稱(chēng)量數量變化帶來(lái)的數量偏離和批次不清等風(fēng)險,也避免了因復核不準確可能產(chǎn)生的藥品報廢等質(zhì)量風(fēng)險。因此,“半自動(dòng)化稱(chēng)量系統”的運用不僅符合歐盟GMP認證的需要,同時(shí)滿(mǎn)足了我國新版藥品GMP對稱(chēng)量過(guò)程中的風(fēng)險控制要求。系統過(guò)程自動(dòng)生成標簽,自動(dòng)打印報表,最大限度地避免人為干擾,確保稱(chēng)量過(guò)程安全、準確、可控。
在2011年全國醫藥行業(yè)QC小組評選中,星火QC小組因為創(chuàng )新稱(chēng)重系統獲得了一等獎。他們以年輕的激情,十足的干勁,奉獻的精神戰斗在藥品生產(chǎn)的第一線(xiàn),用實(shí)際行動(dòng)認真對待生產(chǎn)的每一個(gè)環(huán)節,一步步實(shí)現自我價(jià)值,踏踏實(shí)實(shí)踐行“創(chuàng )新為民,高質(zhì)惠民”的企業(yè)宗旨和理念。
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